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机组跳闸、保护退出线路全停、带电合接地刀闸、切换失压事故分析

  一号机组励磁机调节器B套主机板故障,“发变组内部故障”保护动作,机组跳闸

  事件经过:18:18,1#机组有功负荷为256MW,无功负荷为55.8Mvar。此时 #1机组来“励磁机调节器故障”光字牌,9米继电器室查为1#机组自励恒压部分“励磁机调节器故障”光字牌亮,励磁机调节器B套开关信号203板故障指示灯亮,其他检查未发现异常,运行通知继保检修到场。18:42 #1机组来“励磁机调节器电源故障”光字牌,“发---变组内部故障”保护动作,#1发电机励磁机励磁开关跳闸,并联电阻开关Q1合闸,4611开关跳闸,联跳机、炉、汽泵,停机保护动作正常。9米继电器室检查:励磁机调节器A套上”告警“灯亮并显示:“脉冲错误”B套显示“同步相序”,985装置显示:“外部重动三”。19:30#1炉重新点火,20:49 #1机冲转,,21:12 #1,#1发电机启动备用励磁系统正常升压并手动并网。23:30 经更换B套主机板以及对A套主机板的FPGA程序装载芯片重新进行更换禁锢之后,两套均恢复正常工作。主励升压,并做主备励切换,励磁系统倒至主励带负荷。

  暴露问题:1. 该励磁装置为04年11月机组中修期间更新设备。事故发生后有关技术人员进行了相关检查发现:励磁机调节器的A套和B套之间无法进行正常切换;此外,励磁机调节器的A套报出脉冲错误,B套报出同步相序错误。根据上述现象,南瑞公司技术人员进行了如下检查:(1)对调节器、功率柜的有关线路进行了检查,检查同步回路、脉冲回路等线路有没有松开、脱落等情况发生,结果没有发现问题;(2)把励磁机调节器A、B两套的电源关掉后重新再启动,故障仍没有排除,这说明故障是非暂时性的;(3)分别对励磁机调节器每套单独进行了详细检查,发现B套主机板发生故障,而A套主机板的FPGA程序装载芯片亦出现了松动,接触不良,容易受到干扰。

  2. 从现场反映以及检查的情况分析,导致励磁机调节器两套报故障信号,最终可能使1#机组跳机的直接原因是B套主机板的FPGA芯片本身异常和A套主机板的FPGA程序装载芯片出现了松动,接触不良,容易受到干扰。在励磁机励磁调节器中,FPGA芯片和FPGA程序装载芯片起着比较关键的作用,由它来完成脉冲的产生、移相和触发。所以,如果FPGA芯片本身以及它的程序装载芯片出现了问题,就会影响脉冲的正常触发,从而引起励磁系统工作出现问题FPGA芯片异常的原因有以下几点:(1) FPGA芯片的工作电压不正常。(2)FPGA芯片的温度过高。(3) FPGA芯片生产质量不合格,容易老化。南瑞电控公司调节器选用的FPGA芯片工作电压为5V,在现场测量了系统电源板供给芯片的电压为5.05V,在芯片允许的范围之内,同时对系统电源板进行了测试,电源板的有关纹波及噪声基本满足电源技术规范的要求。但考虑到电源系统的重要性,防止本块电源板工作可能偶发的不稳定性,对本块系统电源板进行了更换。另外,调节器在散热、通风方面设计良好,在现场没有发现FPGA芯片温度过高等现象,因此由于温度过高造成的芯片工作异常的可能性较小。由此可见,B套主机板上的FPGA芯片异常的原因很有可能是芯片本身生产质量存在问题,容易老化,虽然概率很小,但偶尔也会有发生的可能性。

  防止对策:1、对A套主机板的FPGA程序装载芯片出现松动、接触不良、容易受到干扰的现象。南瑞电控公司对A套主机板的FPGA程序装载芯片重新进行更换并禁锢芯片。2、南瑞公司将在适当的时机对#1机组励磁系统励磁机励磁调节器再进行较全面详细的检查,全力作好服务工作,使励磁设备运行的更加稳定。

  某电厂35 kV开关站,电气一次接线为三机一变扩大单元接线 MW。线路电压互感器(TV)同时提供35 kV线路距离保护、后备保护、低频低压解列保护、主变高压侧后备保护及35 kV线路计量、仪表等的二次侧电压。

  2007年3月,35 kV线路保护装置(主保护为距离保护,后备保护为复合电压过流保护)、线路解列装置、主变后备保护装置分别发出“TV断线”告警信号,并闭锁了线路距离保护、后备保护、解列保护及主变复压过流保护。由于线路侧电气一次部分暂时失去保护,电气设备不能在无保护的状态下继续运行,线台发电机被迫空转,全厂负荷无法送出。

  运行人员检查电压表计指示及装置显示:A相电压为59 V,B相电压为36 V,C相电压为59 V,检查TV 二次回路,发现有松动端子,紧固后异常现象仍未消失。用万用表在保护屏、测量屏及TV 端子箱进行检查,指示与表计显示一致。在35 kV TV端子箱进行检查时,二次保险上、下侧电压一致, 检查TV至端子箱二次侧接线良好,初步判断为TV上二次回路接线松动或高压侧熔断器熔断。汇报调度拉开35 kV TV刀闸并做好相应安全措施后,检查二次回路接线良好;用万用表测量高压侧三相熔断器直阻:A,C相为300Ω,B相为26.6 MΩ,确认B相高压侧熔断器熔断,更换一次熔断器,恢复运行后异常现象消失。

  1、提高运行人员对异常情况的分析及判断能力,熟悉相关二次回路图纸及接线。发电厂TV 二次回路异常会造成三相电压不正常或消失,使保护、测量、计量等装置不能正常工作。若对异常情况分析、判断不及时,处理时间太长,对发电厂是非常不利的。因此,培养和督促运行人员熟悉相关图纸及相关二次回路,提高运行人员对二次回路异常情况的分析判断和处理能力是保证电气设备安全运行的前提。

  2、加强培训力度,提高运行人员的业务素质。在实际运行中,运行人员除了要全面掌握并熟悉回路,在异常情况下还应保持清醒的头脑,不应盲目调整或进行有关操作,要根据所发生的异常现象,迅速判断出故障的原因并进行相应的处理。当电压表、功率表、电度表、频率表等指示不正常而系统又无冲击时,应查看电流表及其他表计是否正常,若正常则说明是TV 及其二次回路有故障。值班人员应根据电流表及其他表计的指示,对设备进行监视,并尽可能不改动设备的运行方式,以免发生误操作。若这类故障可能引起保护装置的误动作,应按继电保护运行规程中的有关规定,退出相应保护验,对发现的闭锁失灵的装置进行修复。

  3、由发电部安全培训专责负责,对唱票复诵制进行监督,每周检查一次录音笔使用情况,加强配电室钥匙管理,非巡检人员进出配电室要登记。

  5、将6kV厂用电源进线开关综合保护装置过流保护退出,用发变组保护屏内的分支过流保护(原定值12.6A、1.5s,现已将时间改为1.1s),此保护闭锁快切,待机组下次检修时,投入进线开关闭锁快切回路后,取消此措施。

  负荷12MW,6支油枪运行,1#启备变带6KVⅠA、B段运行,主汽压力4.2Mpa,主汽温度490℃,再热器温485℃,A、B空预器主电机、主油泵运行,A、B引、送风机运行,汽机高中压缸胀差2.94mm,低压缸胀差4.3mm,线Kpa;电泵、B循泵、B凝泵、A闭式循环泵、A真空泵、凝结水输送泵、B密封油泵、密封油再循环泵、A罗茨真空泵、汽泵A、B前置泵、A内冷水泵、B开式循环泵、B抗燃油泵运行。此前捞渣机大链条断链停运捞渣机,中试下令降低负荷,停运所有磨机及部分油枪(保持有6支油枪运行)。等二公司处理好捞渣机大链条后重新升负荷。

  12月30日,19:43中试令将6KV厂用电切为工作电源运行,检查6KV工作、备用电源开关及6KV快切装置正常,19:53,切换6KVⅠB段至工作电源正常,切6KVIA时,6102开关跳闸,6101开关未联动合上,立即抢合6102不成功(无合闸允许),集控事故音响发出,事故照明联动,汽机各380V辅机联动正常,A罗茨真空泵跳闸,电泵失电,锅炉侧B空预器跳闸,B空预器减速器油泵跳,A引风机两台轴冷风机跳闸,A引风机跳闸,A送风机跳闸,炉膛负压1120pa,锅炉跳闸首出“全燃料中断”。随后紧急手动MFT,由于电泵失压,造成锅炉不能进水,汽包水位急剧下降。检查燃油快关阀联关,汽机跳闸,交流油泵联启正常,500KV5011、5012开关及FMK跳闸,检查#1柴油机启动并带380V保安PCIA段正常,拉开#1A汽机变、#1A锅炉变6KV开关,380V联络开关联动正常,恢复机、炉MCC盘上辅机电源,电气及时合上B空预器电源,重新启动B空预器主油泵及B1空预器主电机运行。对#1发变组及5011、5012开关检查正常,汽机检查抽汽逆止门、高排逆止门、高中压自动主汽门及调门关闭,高低旁路开足,汽机转速下降。CRT上断开电泵开关,关闭高低旁路及主蒸汽管道疏水,20∶03,维护就地合上6102开关,电气恢复#1炉电除尘PCA段、化水PCA、输煤PCA段电源,将380V保安PCIA段倒由380V锅炉PCIA段接带,将#1柴油机停运备用。开启入口烟气挡板,调整炉膛负压、风量满足锅炉吹扫条件(水位低吹扫条件未满足)。电气及时抢合成功后,重新启动电泵向锅炉进水(最低-288mm),待水位正常后启动锅炉吹扫,后因二公司处理捞渣机,中试令暂时不点火。检查并关闭所有疏水门,锅炉保温保压。

  1.切6KVIA时,6102开关跳闸,6101开关未联动合上,立即抢合6102不成功(无合闸允许)。

  2. 锅炉侧B空预器跳闸, A引风机两台轴冷风机电源配置不合理均从保安A段引接,A段失压跳闸,A引风机跳闸,炉膛负压1120pa。

  3. 锅炉跳闸首出“全燃料中断”是因为锅炉两个点火柜电源从锅炉运转层MCC段引接,由A段带,A段失压燃油角阀失电关闭。

  1.引风机两台轴冷风机电源配置不合理均从保安A段或B段引接,某段失压后引风机两台轴冷风机均失电跳闸将联跳引风机。

  2.6KV ІA快切不正常,应防止厂用6KV、380V ⅠA段失压,建议将双电源供电的MCC段倒为B段带,现已将锅炉运转层MCC和汽机ⅠC段MCC倒为B段带。

  1.失电后电泵CRT上为(红色)运行状态,容易给人造成错觉,在处理过程中要注意观察给水流量及电泵电流指示。认真检查所有运行设备情况,不能只看画面颜色,要注意转速、电流、压力、流量,确认辅机的状态。

  3.注意机炉之间的相互配合,在锅炉缺水或水位低的情况下应尽快关闭锅炉出口所有汽源,保证锅炉水位缓慢下降。

  4.厂用电切换前,根据设备可能存在的隐患,尽可能的把相关的重要辅机及MCC电源切为B段带

  某水电厂XXX年3月投产发电,总装机容量320MW。基建试生产期,其外委人员在进行线路停电执行安全措施的过程中,由于当班值长未认真执行调度命令,操作人员未认真执行操作票制度,造成带电合接地刀闸的误操作事故。

  XXX年7月29日0时交接班时,接班值长陈某从运行记录簿中得知:某局220kV某Ⅰ路检修。即令第二值班员王某准备相关倒闸操作票。6时06分省调通知:220kV某Ⅱ线线路由运行转热备用。即按令执行,并汇报执行完毕。

  6时26分省调令:(1)#1主变高压侧22A开关由运行转热备用;(2)#2主变高压侧22B开关由运行转热备用;(3)220kV某I路221线分由值长陈某监护,第二值班员王某操作,在监控操作员站上完成并汇报省调。当值调度员令当值值长待令(因为某I路221线路须继续操作至检修状态)。

  7时20分当值值长陈某令第一值班员赵某到中控室待令,监护第二值班员王某操作。几分钟后第一值班员赵某从地下厂房赶到中控室,对某I路由运行转检修的操作票进行审核签字,在值长陈某未下令的情况下,两人拿走了值长未签字的倒闸操作票去操作,在现场未验明线甲线路接地刀闸,听到响声。值长陈某在中控室接到省调询问电话,询问有关保护动作情况,即检查发现2216甲接地刀闸已合上。陈某于7时33分电线甲接地刀闸为何合上,怎么不经过我就把2216甲地刀合上,造成对方开关跳闸。赵某此时才知道带电合上2216甲接地刀闸。

  2.值长未明确界定线路停电转检修整个操作的各节点,违章指挥。随意更换同一操作任务的监护人,不认真履行倒闸操作的签字、发令手续,不认真交代操作事项,造成后续操作人员发生误解。

  3.防误装置管理存在问题,未明确电气防误专责,220kVGIS电气设备防误闭锁装置未作具体规定。

  1.严格两票三制的规范执行,认真开展危险点分析工作,强化执行过程中的监护制度。

  2.完善电气防误装置管理,明确电气防误专责,提出防误装置完善措施予以改进。

  3.针对GIS无法验电的情况,制定相应的管理制度和补充措施下发执行,杜绝类似问题再次发生。

  4.强化外委单位的安全管理,加大现场检查监督力度,落实人员安全责任,补充和完善有关规程制度。

  XX年8月24日9时30分,某厂1号发电机组运行,有功功率为100MW,机组运行正常。电气运行五班例行检查1号主变压器各测温点和温度正常,套管引线处试温贴片显示全部正常,用红外线号主变压器油温报警信号发出,电气运行四班在检查1号主变压器时,发现1号主变压器高压侧C相套管引线℃三个档位已全部变黑,设备维护部有关检修人员及技术人员立即到现场用红外线测温仪测量,发现高压侧C相套管引接线℃,超过正常运行温度(不大于70℃),需停电处理。为防止事态扩大,经领导研究决定停机处理。18时30分,汇报省调并申请停机消缺,18时50分省调同意,22时05分,1号发电机组与系统解列,经处理于25日1时50分恢复备用,25日4时10分并网发电。

  1.经对1号主变压器高压侧C相套管引接线解体检查,发现套管中导电杆上的丝扣有4扣损伤(属细扣),丝扣已氧化变黑,导致接触不良,引起过热。

  2.1号机组在2001年4月11日进行过大修后,一直处于高负荷运行状态,加之变压器安装于户外,经过28个多月的日晒雨淋接头处表层氧化使接触电阻增加,导致局部发热。

  2.加强对主变压器及备用高压变压器高压套管检查力度,防止类似问题的发生。

  3.与变压器厂取得联系,探讨提高变压器套管引接线帽的接触可靠性的途径和办法。

  xxx年4月6日,某发电厂进行220kV倒闸操作过程中,未严格执行倒闸操作制度,强行解除闭锁操作,导致带接地刀闸合闸的误操作事故。

  4月6日该厂进行某乙线保护改造后测相位工作(220kV南母线停电、用母联开关串带某乙线操作,进行相位测定)。6日9时,分场主任、生产副主任(兼副书记)均到操作现场,把生产调度会上公司有关领导对该项工作的注意事项和重点要求,向现场操作人员进行了详细传达和布置,考虑到此次操作的重要性及操作量大,分场安排电气专工许某担当第二监护人,并从其他值调来两位主值班员李某、张某协助操作和监护把关。

  6日9时05分,运行一值网控主值班员王某(操作人)、单元长张某(监护人)执行值长令(省调度令),进行220kV南母线停电操作,为某乙线保护改造用母联开关串带某乙线开关测保护相位作准备。10时,南母线停电完毕。停电过程中,当拉开母联开关后,发现母联4000开关B相液压机构泄压,及时联系电气检修处理。10时30分,检修交待母联开关B相泄压处理好,汇报值长后,运行人员对母联开关进行检查,并于10时38分,对母联4000开关进行拉合闸试验。在分闸后发现母联4000开关B相仍泄压,10时41分再次联系检修处理,同时向省调汇报母联开关B相泄压处理情况。12时37分,检修第二次交待母联开关B相泄压处理好,由值长向省调汇报并请示调度同意后,于12时52分,第二次对母联4000开关进行拉合闸试验,分闸后母联4000开关B相仍然泄压,继续联系检修处理。12时58分,省调再次询问母联开关B相泄压处理情况,值长向调度汇报。13时30分,检修将母联开关B相泄压处理好,第三次对母联4000开关进行拉合闸试验,此时开关液压机构及参数正常。13时32分,监护人张某请示值长继续操作,经值长请示省调同意后,下令由操作人王某、监护人张某按照“母联4000串带某乙线”操作票进行操作。在拉开某乙线接地刀闸后,来到某乙线接地刀闸处准备拉开该接地刀闸时,监护人边唱票边在该项上提前打“√”号,此时网控人员李某告知母联开关机构油泵启动,于是监护人和操作人一同到母联开关处检查是否又发生泄压情况,观察一段时间未见异常,于是进行下一项操作,直接进行母联4000开关南、北刀闸操作,并于14时05分,合上母联4000开关向南母线分操作人王某和监护人张某继续按操作票程序对某乙线南刀闸送电时,未核对某乙线接地刀闸接地位置的情况下,又进行下一项操作,在合某乙线南刀闸时,电动未合上,采取了手动合闸方式,进行强行合闸,合闸瞬间某乙线南刀闸带地刀合闸放电短路,母差保护动作,二东甲线开关、二东乙线开关(带某乙线机组由于主开关跳闸,厂用电消失,靠保安电源安全停机。

  事故发生后,值长立即组织人员进行处理,拉开某乙线接地刀闸及某乙线分,联系调度用二东甲线时50分,某甲线分,二东乙线分,旁路带某乙线机组与系统并列,系统恢复事故前运行方式。

  1.监护人、操作人违反《电业安全工作规程》(电气部分)第22条“每操作完一项,应检查无误后做一个‘√’记号”;第24条“操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票。不准随意解除闭锁装置”。在操作中“漏项”直接造成了事故的发生。

  2.大型操作期间,检修班组没有安排人员配合操作,导致运行人员数次被迫中止操作处理设备异常,同时检修人员设备缺陷处理质量不高,反复消缺,拖延了操作时间,影响运行人员正常操作是导致发生事故的一个重要原因。

  3.正常220kV系统操作必须在网控操作站进行,远方电动合不上,应查明原因后继续操作,就地操作也应采取电动合闸,而此次操作采取手动强行合闸是导致事故发生的另一个重要原因。

  5.危险点分析及控制措施落实不到位,有关人员对送电回路内有接地刀闸没有引起足够重视。

  1.严格执行交接班制度、操作票制度、工作票制度,正确填票、审票,办理工作票,加强执行和落实环节的检查监督力度。

  2.操作前首先执行模拟操作,操作中严格执行唱票复诵制,认真检查设备状态,看清操作方向然后操作。

  3.取消通用锁采用对号锁,加强对防误闭锁装置的维护和管理,保持状态完好。

  4.从人员思想意识、规章制度、执行规程、设备管理等方面全方位查找问题,剖析原因,制定对策,落实安全生产责任制,消除安全隐患。

  6.贯彻落实《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,深入开展反违章、反违纪活动,做到安全生产“五同时”。以反习惯性违章为重点,杜绝人为责任性事故。

  7.加强操作的过程控制,落实安全生产组织和技术措施,严格执行危险点分析及控制措施

标签: 励磁开关

作者:缅甸小勐拉 分类:www.lyjust.com娱乐 浏览:27 评论:0